Problemas vêm se acumulando na empresa, que anunciou nesta semana a troca de presidente, e muitos funcionários e ex-funcionários culpam seu foco em fabricar aviões mais rapidamente. Reportagem do NYT, traduzida para o Estadão:
Em
fevereiro do ano passado, um novo avião Boeing 737 Max, da Southwest
Airlines, estava em um de seus primeiros voos quando um sistema de
estabilização automatizado pareceu não funcionar, forçando os pilotos a
fazer um pouso de emergência logo após a decolagem.
Menos
de dois meses depois, um 737 Max da Alaska Airlines, com oito horas de
voo total, teve os voos paralisados por um breve tempo, até que os
mecânicos resolvessem um problema com um sistema de detecção de
incêndio. E, em novembro, um motor de um 737 Max recém-entregue à United Airlines falhou a 37 mil pés.
Esses
incidentes, que as companhias aéreas revelaram à Administração Federal
de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), não foram
amplamente divulgados. Não havia indicações de que alguém estivesse em
perigo, e não ficou claro quem era o responsável por esses problemas.
Mas, desde 5 de janeiro, quando um painel que cobria a porta de emergência de um jato 737 Max 9 da Alaska Airlines, com dois meses de uso, explodiu em pleno voo, episódios como esses ganharam nova ressonância, levantando mais questões sobre a qualidade dos aviões que a Boeing está produzindo.
“Há
muitas áreas em que as coisas parecem não ter sido montadas
corretamente”, disse Joe Jacobsen, engenheiro e especialista em
segurança da aviação que passou mais de uma década na Boeing e mais de
25 anos na FAA. “O mote é buscar atalhos o tempo inteiro - não fazer o
trabalho direito”, acrescentou.
Esses
relatórios e entrevistas com especialistas em segurança de aviação e
mais de duas dúzias de funcionários e ex-funcionários da Boeing mostram
um quadro preocupante de uma empresa que há muito tempo é considerada o
auge da engenharia dos EUA. Eles sugerem que a Boeing ainda luta para
melhorar a qualidade, anos depois que dois acidentes com aviões Max 8, em 2018 e 2019, mataram quase 350 pessoas.
Algumas
das camadas cruciais de redundâncias que supostamente garantem que os
aviões da Boeing sejam seguros parecem estar sob tensão, disseram as
pessoas. O nível de experiência da força de trabalho da Boeing caiu
desde o início da pandemia. O processo de inspeção destinado a fornecer
uma verificação vital do trabalho realizado por seus mecânicos foi
enfraquecido ao longo dos anos. E alguns fornecedores tiveram
dificuldades para aderir aos padrões de qualidade e, ao mesmo tempo,
produzir peças no ritmo desejado pela Boeing.
Sob
pressão para mostrar aos órgãos reguladores, companhias aéreas e
passageiros que a empresa está levando a sério sua última crise, a
Boeing anunciou mudanças radicais em sua liderança na segunda-feira, 25.
O CEO Dave Calhoun deixará a empresa no final do ano,
e Stan Deal, chefe da divisão de aviões comerciais, que fabrica o 737
Max, se aposentou imediatamente. O presidente do conselho da empresa,
Larry Kellner, deixou o cargo e não tentará ser reeleito para a
diretoria.
Quando
assumiu o cargo principal em janeiro de 2020, Calhoun disse que estava
determinado a melhorar a cultura de segurança da empresa. Ele
acrescentou diretores com experiência em engenharia e segurança e criou
um comitê de segurança em seu conselho. A Boeing disse que havia
aumentado o número de inspetores de qualidade para aviões comerciais em
20% desde 2019 e que as inspeções por avião também haviam aumentado.
Após
os acidentes com o Max 8, a Boeing e os reguladores se concentraram
principalmente na causa desses acidentes: projeto e software
defeituosos. No entanto, alguns funcionários atuais e ex-funcionários
afirmam que os problemas com a qualidade da fabricação também eram
evidentes para eles na época, e deveriam ter sido para os executivos e
reguladores também.
Após
o acidente de 5 de janeiro, uma auditoria de seis semanas da FAA na
produção do 737 Max documentou dezenas de lapsos nas práticas de
controle de qualidade da Boeing. A agência deu à empresa três meses, ou
seja, até o final de maio, para resolver os problemas de controle de
qualidade.
O
avião da Alaska Airlines que foi forçado a fazer um pouso de emergência
em janeiro depois que um pedaço de sua fuselagem explodiu no ar
As
autoridades federais atribuíram a explosão do painel à fábrica da
Boeing em Renton, Washington, onde o 737 Max é montado. De acordo com o
National Transportation Safety Board, o painel foi removido, mas parece
ter sido reinstalado sem os parafusos que o prendiam no lugar. Esse
painel é conhecido como “plugue de porta” e é usado para cobrir a lacuna
deixada por uma saída de emergência desnecessária.
Funcionários
atuais e antigos da Boeing disseram que o incidente refletiu problemas
de longa data. Vários deles disseram que os funcionários frequentemente
enfrentavam intensa pressão para cumprir os prazos de produção, o que às
vezes levava a práticas questionáveis que eles temiam que pudessem
comprometer a qualidade e a segurança.
Davin
Fischer, ex-mecânico em Renton, que também falou ao canal de TV KIRO 7,
de Seattle, disse ter notado uma mudança cultural a partir de 2017,
quando a empresa apresentou o Max. “Eles estavam tentando aumentar a
velocidade de produção do avião e, depois, continuaram a trabalhar para
ir mais rápido, mais rápido, mais rápido”, disse ele.
O Max foi introduzido em resposta a um novo avião com baixo consumo de combustível do fabricante europeu Airbus.
A
Boeing aumentou a produção de cerca de 42 jatos Max por mês no início
de 2017 para cerca de 52 no ano seguinte. Esse ritmo caiu para
praticamente zero logo após o segundo acidente, na Etiópia, quando os
órgãos reguladores de todo o mundo suspenderam o avião. Os voos a bordo
do Max foram retomados no final de 2020, e a empresa começou a aumentar a
produção novamente para evitar ficar ainda mais atrás da Airbus.
Agora, alguns executivos da Boeing admitem que cometeram erros.
“Durante
anos, priorizamos o movimento do avião pela fábrica em vez de fazê-lo
corretamente, e isso tem de mudar”, disse Brian West, diretor financeiro
da empresa, em uma conferência com investidores na semana passada.
Calhoun
também reconheceu que a Boeing precisa melhorar, mas defendeu a
abordagem da empresa com relação à produção. “Nos últimos anos, tomamos
muito cuidado para não acelerar demais o sistema e nunca hesitamos em
diminuir o ritmo, interromper a produção ou interromper as entregas para
ter o tempo necessário para fazer as coisas direito”, disse ele, em
janeiro.
Qualidade prejudicada
Atuais
e ex-funcionários da Boeing, a maioria dos quais falou sob condição de
anonimato porque não estavam autorizados a falar com repórteres e temiam
retaliação, ofereceram exemplos de como a qualidade foi prejudicada ao
longo dos anos. Muitos disseram que ainda respeitavam a empresa e seus
funcionários e queriam que a Boeing fosse bem-sucedida.
Um
trabalhador que atualmente trabalha na fábrica do 787 Dreamliner da
Boeing em North Charleston, Carolina do Sul, descreveu ter visto vários
problemas nos aviões que estavam sendo montados, incluindo fios que
estavam sendo roteados incorretamente, aumentando o risco de que eles
pudessem se esfregar uns nos outros, resultando em danos.
Os funcionários, às vezes, também iam “comprar inspetores” para encontrar alguém que aprovasse o trabalho, disse o funcionário.
Algumas
das preocupações ecoaram as acusações de lapsos de qualidade feitas por
vários denunciantes da fábrica da Boeing na Carolina do Sul que falaram
ao Times em 2019.
Vários
funcionários atuais e antigos na Carolina do Sul e no Estado de
Washington disseram que os mecânicos que construíam aviões podiam, em
alguns casos, inspecionar seu próprio trabalho. Essa “autoverificação”
remove uma camada crucial de controle de qualidade, disseram eles.
A
Boeing disse em um comunicado na quarta-feira que havia eliminado as
autoinspeções na Carolina do Sul em 2021 e que a prática era responsável
por menos de 10% das inspeções em outros locais. A empresa inspeciona
cada avião antes da entrega para se certificar de que os feixes de fios
estão adequadamente espaçados, disse o comunicado, e não permite a
“compra” de inspetores.
Outro
fator em jogo nos últimos anos foi o fato de os funcionários da Boeing
terem menos experiência do que tinham antes da pandemia.
Quando
a pandemia se instalou, no início de 2020, as viagens aéreas
despencaram, e muitos executivos da aviação acreditavam que levaria anos
para que os passageiros voltassem em grande número. A Boeing começou a
cortar postos de trabalho, com demissões incentivadas e estímulos à
aposentadoria. No final, ela perdeu cerca de 19 mil funcionários em toda
a empresa - incluindo alguns com décadas de experiência.
Atualmente,
a Boeing emprega 171 mil pessoas, inclusive em suas divisões de aviões
comerciais, defesa, serviços e outros. Esse número aumentou cerca de 20%
em relação ao final de 2020. Mas muitos dos novos trabalhadores são
menos experientes, disseram funcionários atuais e antigos.
Um
funcionário da Boeing que conduziu inspeções de qualidade em Washington
até o ano passado disse que a empresa nem sempre forneceu treinamento
suficiente aos novos funcionários, às vezes deixando-os aprender
habilidades cruciais com colegas mais experientes.
A
Boeing disse que, desde 5 de janeiro, os funcionários pediram mais
treinamento e que estava trabalhando para atender a essas necessidades,
adicionando também treinamentos no chão de fábrica este mês.
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